一.加工中心冷卻過(guò)濾系統存在問(wèn)題及原因分析
1.加工中心冷卻系統經(jīng)常出現堵塞報警故障,拆開(kāi)冷卻泵站蓋板檢查,發(fā)現鐵粉,鐵泥,防銹油混合在一起沉積粘附在網(wǎng)狀過(guò)濾轉筒外表面上,造成冷卻液無(wú)法通過(guò)過(guò)濾轉筒的不銹鋼絲網(wǎng)進(jìn)入轉筒內,從而引起主軸內冷管路水壓低,機床冷卻系統報警停機原因分析:
1) 由于公司地處南方,空氣潮濕,為防止鑄鋼件生銹,鑄造出來(lái)的缸體、缸蓋要在內、外表面上噴上防銹油,加工時(shí)在冷卻液的沖洗下防銹油溶進(jìn)了冷卻液中,遇到鐵屑就很容易與鐵屑粘結在一起堵塞過(guò)濾轉筒的外表面
2) 機床導軌的潤滑油直接排在冷卻液中也容易與鐵屑形成油泥,從而堵塞過(guò)濾轉筒
3) 歐洲的缸體,缸蓋鑄件已普遍采用鑄鋁件,不存在鑄件生銹問(wèn)題。因此廠(chǎng)家在設計機床冷卻液過(guò)濾系統時(shí),僅考慮了兩級刮板排屑機和最后一級采用網(wǎng)狀過(guò)濾轉筒,沒(méi)有考慮針對油污處理的方式
2.由于過(guò)濾轉筒經(jīng)常堵塞,平均每1-2個(gè)月都需拆下來(lái)清洗,經(jīng)常拆洗很容易損壞不銹鋼網(wǎng),2年左右又要更換,由于國內未找到廠(chǎng)家維修或制造,只能向原國外生產(chǎn)廠(chǎng)家訂購,價(jià)格很高
3.冷卻過(guò)濾系統過(guò)濾效果差,造成冷卻液每月需更換一次,部分粗加工工序的加工中心只能使用半個(gè)月,達不到冷卻液使用3個(gè)月更換的設計要求。因此,生產(chǎn)成本較高
4.冷卻過(guò)濾系統經(jīng)常堵塞,造成主軸的內冷壓力偏低,刀具磨損過(guò)快,刀具費用太高。同時(shí)影響到加工質(zhì)量。加工中心應用于生產(chǎn)線(xiàn)主要是考慮到其多品種,柔性化生產(chǎn)的特點(diǎn)。但與專(zhuān)用機床相比,更換刀具頻繁占用時(shí)間長(cháng),生產(chǎn)節拍慢又是其一大缺點(diǎn)。為了彌補這個(gè)缺點(diǎn),在加工時(shí)必須采用大切削量,快速進(jìn)給,因為加工中心的刀具都是采用國外產(chǎn)品,價(jià)格昂貴
5.原冷卻過(guò)濾系統工作流程為:切削液→第一級刮板排屑機排屑→低位水箱沉淀→冷卻水泵→第二級刮板排屑機排屑→過(guò)濾轉筒不銹鋼絲網(wǎng)過(guò)濾→主軸內冷系統二.改造方案為了解決冷卻過(guò)濾系統經(jīng)常堵塞問(wèn)題,在對原有冷卻過(guò)濾系統不做較大改到的前提下,增加一套二級過(guò)濾裝置。第一級利用磁性分離機分離鐵屑和油泥,第二級利用紙帶過(guò)濾機過(guò)濾防銹油泥,同時(shí)也可過(guò)濾細鐵屑和油污。該二級過(guò)濾裝置安裝在分隔式水箱上面 1. 單臺加工中心增加的該套二級過(guò)濾裝置主要包括以下配置
1) 分隔式水箱
2) 磁性分離機
3) 紙帶過(guò)濾機
4) 立式多級水泵
5) 液位開(kāi)關(guān)
2. 改造后冷卻過(guò)濾系統工作流程為:切削液→第一級刮板排屑機排屑→低位水箱沉淀→冷卻水泵→磁性分離機分離細鐵屑,油泥→紙帶過(guò)濾機過(guò)濾防銹油泥,油污→分隔式水箱分隔沉淀→冷卻水泵→第二級刮板排屑機排屑→過(guò)濾轉筒不銹鋼絲網(wǎng)過(guò)濾→主軸內冷系統三.改造結果 通過(guò)增加一套二級過(guò)濾裝置后產(chǎn)生的效果
1. 冷卻系統切削液更換周期由以前的1次/月延長(cháng)到1次/3月
2. 機床冷卻過(guò)濾系統在冷卻液使用3個(gè)月的周期內,無(wú)過(guò)濾堵塞故障發(fā)生
3. 解決過(guò)濾轉筒由于頻繁拆洗損壞的問(wèn)題,確保過(guò)濾轉筒可使用3年以上,節約維修費用
4. 主軸內冷壓力穩定,解決刀具磨損過(guò)快問(wèn)題,降低刀具使用費用通過(guò)對加工中心冷卻過(guò)濾系統的改造,不但解決了冷卻過(guò)濾系統經(jīng)常堵塞的故障,而且冷卻液的使用周期從原來(lái)的不到1個(gè)月延長(cháng)到3個(gè)月,達到降低成本的目的,投入的改造費用1年就可以收回,效果明顯